念好浦清高速建设“省”字诀

2022-05-04 来源:互联网 网络编辑:编辑 阅读

  “全线58座涵洞施工全部完成。”看着手中的进度表,中交一航局浦清高速八标段项目总工王星不禁喜上眉梢。

  一公司参建的浦清高速公路八标段不仅需要负责15km的主线施工还负责40座桥梁的箱梁制运架工作,其中涵洞就有58座。涵洞是否能按时完工影响着八标土建施工是否能按时完工,也制约着全线连贯施工态势的形成。

  技术交流会上,王星提出是否可以在涵洞施工上下功夫,浦清高速地处山区,涵洞多设于山谷高填方路基处,导致涵长较长,最长涵洞长度接近一百米,现有的施工进度还要考虑到雨季影响,在人员设备有限的前提下要保证涵洞施工按时完成。

  很快,技术攻关组发现由于标段内的涵洞长度过长,设计均为分段分节施工,且墙身高度多为5米左右,这就导致了施工中需重复拆模和拼模,每施工一节就要占用吊车,因此降低了工作效率,浪费工时,增加了成本。技术攻关组拿出了“模板整体移动装置”:在涵洞施工位置放一条简易轨道,把模板与固定钢筋连为一个整体,在下方安装滑动滚轮当作车轮,模板就变为火车车厢,可以在轨道上来回滑动。这样一来不用吊车也能实现模板的自由移动。

  “火车方案”确实提升了工作效率减少了吊车使用,但在实际应用时,轨道设计安装出现了问题。原来所有涵洞的尺寸大小不一样,模板可以自由拼合组装,轨道却不行。这样算下来设计、安装轨道相较于以前工作效率与人工成本并没有显著区别。

  方案陷入了僵局,大家也急在心里。“不要紧,这说明我们的方向是正确的”。王星鼓励道。一天王星盯着原方案看,心里想着:原来的“火车”不行,火车……汽车?王星顿时灵光一现,如果用“汽车”方案呢?这样一来就避免轨道施工,直接用轮子岂不是更方便,虽然不知道这样对模板移动精度的影响,但是也不妨一试。

  技术组马上行动,施工第一节墙身后,用钢管撬起墙身模板与已浇筑完成的混凝土分离,此时在两侧的模板前后各放入一个滑动滚轮。模板就这样完成了一次移动。

  首批模板滑动装置受到了队伍好评,“这套装置可以减少机械设备的投入,滑动装置还可以重复应用,完全达到了预期效果”。“既然墙身模板可以这么干,那么盖板施工是不是也能参考?”原来涵洞的盖板施工也存在盖板浇筑无法一次完成的问题。盖板施工一般采取支架法现浇施工,传统工艺需要每节浇筑完成后,将支架全部拆除,到另一节重新搭设,浪费大量人工。新的技术讨论会上大家还不满足,一定要将这样的好方法发挥到极致。

  说干就干,技术组将滑轮和千斤顶焊到一起,支架工作时,将螺旋千斤顶收起,待盖板浇筑完成,将顶托下放,模板取出,然后将螺旋千斤顶顶起,使支架整体悬空,用手拉葫芦与钢丝绳连接锚杆和支架。人工配合手拉葫芦将支架拉至下一个工作位置,然后收起千斤顶,使脚手架落地,开始下一节施工。

  很快这种方法也得到了好评:“用此装置,2名工人1个小时即可完成支架的移动并就位,相比较原来4名工人一天的工作量大大节约了工作时间。同时,由于此装置未将原支架拆除,可以减少每次验收支架的时间。一个节约了机械设备一个节约了人力成本,双管齐下保证了原先的目标实现。

  目前八标段土建部分进入尾声,箱梁的制运架工作正如火如荼地展开,两种滑动装置功不可没,一个节约了机械设备一个节约了人力成本,双管齐下保证了原先的涵洞施工节点的实现。


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